中国石油网消息(记者杨文礼)2018年喜获产量效益双丰收的长庆油田,今年的生产经营工作又取得良好开端。据4月16日相关部门提供的报表显示,与去年同期相比,一季度长庆油田油气促销保产增收超5亿元。
面对油气田开发周期长、老井产量递减快、综合成本高等因素,长庆油田一是围绕企业生产经营总的效益指标,实施成本倒推措施,抓好降本增效的顶层设计。二是突出以利润为核心的考核模式,将降本增效的责任加压到企业生产经营的全过程。三是通过加快数字化中心站模式及加大简政放权力度,增强基层的经营自主权利,让基层配套调整岗位设置,明确投资成本转换界面,提升投资成本协同保障能力。
管理陇东老区的采油二厂,面对油田老、基地老、设备设施老、队伍结构老,矿权面积大的“四老一大”带来的开发运营成本大、负担重等问题,通过构建生产经营一体化运行机制,加强预算管控考核、深化智能油田建设等措施,及时成立了“提时率、降递减、修旧利废”等10个专项工作小组,把经营目标与原油生产同规划、同安排、同考核,增强了全员成本控降意识,年初以来吨油成本较往年下降7%以上。
负责长庆油田吴起、定边等几个典型致密油区块开发的采油九厂,降本增效成效显著。罗庞塬作业区将含油污泥从末端处置向源头控制转变,实现含油污泥“减量化、资源化”,减少资源浪费和降低运行成本,一季度节约转运成本23.86万元。五谷城作业区通过对材料费、动力费、运费、井下作业费、设备维修费“五大项”费用进行挖潜,仅通过不同类型的药品、同类型药品不同配方试验一项,每年可节约费用15.44万元。
采油五厂冯地坑作业区利用废旧油管自行铺设、改造井口伴生气回收利用装置,不但有效自主解决了姬46增、耿114井区燃气发电站等14个站点的气源问题,而且通过在耿114井区燃气发电站的伴生气发电,可供14台抽油机的正常运转,与靠大电网供电相比,每年可节约电费23万元。
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